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    儲罐自力式氮封閥故障排除辦法

  • 發布日期:2022/3/7      瀏覽次數:1872
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      儲罐自力式氮封閥故障排除辦法
     
      氮封閥在加工或者裝配時收到了工藝更的影響,都有可能造成氮封閥出現內漏,主要問題還是在限位的開關上,主要是由于限位開關的動作比較的固定,由于閥門控制上介質在運行時對調節閥的不斷的沖刷與模式,就會導致閥門關不上而導致出現內漏的問題。這個問題的出現主要就是調整好限位開關的位置,就可以解決。分析了氮封閥出現故障的原因 ,并采取相應的措施解決問題。同時對一個特殊故障做了詳細分析
      儲罐自力式氮封閥故障排除辦法下面還有其它的問題的出現:
     
      1,調節閥在調試時不當導致了內漏。
     
      2,由于氮封閥在控制部分出現故障。主要是因為氮封閥在閥門的限位開關、過力矩開關等各種因為,上面也有一定的介紹。由于這些問題的出現就會導致密封面的磨損或者或者出現腐蝕:主要表現在出現沙眼麻點刮痕等,這也是造成內漏一個問題。這樣問題的出現主要還是在調整上下功夫。
     
      3,由于電動執行器的零位設定不準確,這個就是導致閥門不能夠全關。主要調整方法:手動的關閉閥門,或者用手動關閥等擰不懂了在往回半圈,這個來調整調節限位。
     
      4,閥門是下推的關閉型式,如果執行器的推力不夠大,也會導致閥門不能夠全關閉,這也是出現內漏的主要問題之一。解決辦法:更換大推力的執行機構,或該為平衡型閥芯以減小介質不平衡力。
      氮封閥就是依控制精度高,特別在流量的控制上,而且在安裝結構上有著明顯的優勢,而廣泛的使用在工業化的控制系統上,不然在我們使用氮封閥時,還是要出現各種問題來困擾我們,今主要就是為大家講述氮封閥內漏的原因及處理方法,從出現問題的因原因與解決方法上分析,對維修人員有著很好的提升。分析了氮封閥出現故障的原因,并采取相應的措施解決問題.同時對一個特殊故障做了詳細分析.
      儲罐自力式氮封閥故障排除辦法障和處理
     
      (1)某大芳烴裝置開車初期,發現24臺氮封閥工作都不正常。拆閥檢查,發現氮封閥的氣導閥、主閥和兩個閥芯室內壁等沾了一層厚厚的污垢,經過擦拭,涂潤滑脂后能正常使用。在閥座處還發現了一些焊渣導致開車后管道內的鐵銹、殘存的雜物等被氮氣吹到了氮封閥內,使主閥不能回到閥座上。
     
      (2)導壓管堵塞。如果導壓管堵塞,氮封閥沒有反饋信號,也會造成氮氣不停地向罐內補充,按照預定步驟檢查是否屬于此類原因。
     
      (3)彈簧彈力變小。如果氣導閥、主閥和兩個閥芯室不臟,而且導壓管也未堵塞,應檢查氣導閥下面小彈簧的彈力,若彈力減小,會使氮封閥不停地補氣。可以將彈簧拉長,增加其彈力。
     
      (4)密封圈損壞。氣導閥在工作過程中動作較頻繁。使密封圈經常受到閥座的沖擊,導致密封圈磨損或斷裂,起不到密封作用,更換密封圈即可。
     
      (5)控制氣入口與氣導閥出口裝反。這屬于產品質量問題。結合氮封閥的工作原理圖,即可作出判斷。
     
      本實用新型公開了一種帶有高效指揮器的氮封閥,包括腔體,閥桿和閥芯,還包括套設于閥桿上的彈簧和刮板,且所述彈簧的兩端與腔體的下端面和閥芯的上端面固定連接,所述刮板與閥桿轉動配合,所述刮板的下端面固定有齒輪一,所述閥桿的側壁上設置有用于驅動齒輪一轉動的驅動組件,所述腔體內設置有壓力平衡組件,所述腔體內固定有主膜片和備用膜片,且主膜片和備用膜片均與閥桿固定緊密連接,解決了因主膜片破裂未及時收集處理導致膜片在腔室內被腐蝕,后期不易處理的問題.

     
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