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    可調式減壓閥靜態密封故障維護

  • 發布日期:2019/3/1      瀏覽次數:675
  • 提 供 商: 上海申弘閥門有限公司 資料大小: JPG
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    1、之前介紹SY42AX煤礦水管路減壓閥應用案例,現在介紹可調式減壓閥靜態密封故障維護密封問題的分析經過和相關專家共同分析后發現,該減壓閥的連接套和閥體之間的密封主要是依靠連接套和閥體內壁之間的O型圈進行周向密封,該密封一旦實效,其外泄漏是不可避免的。對泄漏部位拆卸進行檢查并分析后,認為連接套和閥體之間的密封存在以下問題。
    (1)閥體密封面不密封。由于減壓閥的連接套和閥體之間主要依靠螺紋連接;為了防止螺紋松動,在減壓閥組裝時,在連接套外螺紋上涂抹緊固膠,緊固膠溢流到O型圈的環密封面上,緊固膠凝固后在密封面上形成了凹凸不平的表面,形成泄漏通道,使O形圈內外密封不嚴,為油液的滲漏留下了隱患。
    (2)O型圈壓縮量偏低,造成O形圈密封失效。目前,連接套和閥體之間的O型圈的規格為φ31.47mm×φ1.78mm,密封槽深度為1.6mm,O型圈的壓縮率為10.1%,遠低于正常理論靜密封壓縮率15%~30%,不能對密封面進行有效密封,從而造成密封失效。
    (3)密封形式本身的缺陷。減壓閥連接套和閥體之間的密封*依靠O型圈的周向壓縮在周向進行密封,雖然該密封形式應用普遍,但是對裝配操作要求嚴格。在裝配時,需要O型圈和周向密封面保持垂直狀態,否則,O型圈在周向方向容易變為橢圓形,導致O型圈和密封面不能有效接觸,終密封失效。對O型圈檢查后,發現O型圈的外圓周有劃痕,形成油液外滲通道。
    (4)O型圈和密封面的摩擦力過大。由于在安裝過程中,O型圈隨著密封面一起轉動,由于O型圈的硬度相對于密封面來說比較小,容易產生劃痕,從而產生滲漏現象。
        連接套和閥體之間的密封存在的上述4個問題,是影響減壓閥連接套和閥體之間油液滲漏的重要因素,因此解決問題的措施也應該圍繞這4個問題。


    2、可調式減壓閥靜態密封故障維護解決密封問題的措施
        上海申弘閥門有限公司主營閥門有:蒸汽減壓閥,減壓閥(氣體減壓閥,可調式減壓閥,針對以上對減壓閥油液滲漏的分析,從4個方面提出解決問題的措施。
    (1)提高密封表面質量。把連接套和閥體密封面上的緊固膠清除干凈,檢查表面粗糙度,復查密封面尺寸;提高O型圈和密封面的密封效果。
    (2)保證O形圈的壓縮量。把連接套和閥體之間的O型圈的尺寸由φ31.47mm×φ1.78mm改為φ31mm×φ2mm,使O型圈的壓縮量由10.1%增加到20%,從而提高了O型圈的密封面的面積。
    (3)增加端面密封。雖然采取了以上提高密封面質量以及提高O型圈的壓縮量,在一定程度上可以預防油液的滲漏;但是,并不能從根本上解決O型圈滲漏的隱患;因此,在以上措施的基礎上,在連接套和閥體的軸向方向再增加端面密封,安裝槽的深度為1.5mm,O型圈的規格為φ24.5mm×φ2mmmm,壓縮量為25%。端面密封的優點在于:O型圈與密封面充分接觸,提高了密封效果,
    (4)降低O型圈和密封面之間的摩擦力。在裝配連接套和閥體時,用清潔的潤滑油涂抹在O型圈和密封面上,降低摩擦阻力,防止O型圈被劃傷。


    3、改造后的密封效果
    (1)連接套和閥體的密封面質量得到提高,保證O型圈的密封質量。
    (2)O型圈的壓縮量得到提高,密封效果進一步提高。
    (3)增加端面密封,從根本上解決了減壓閥滲漏的問題。
    (4)降低了裝配過程中O型圈和密封面的摩擦力,避免了劃痕的產生。


     可調式減壓閥Y416安裝要求:
    1、可調式減壓閥Y416可垂直或水平安裝,安裝中應注意水力控制閥進水方向,不可顛倒。
    2、可調式減壓閥Y416前應設計和安裝過濾器,以便保護減壓閥,延長使用壽命。安裝減壓閥之前   對管路系統進行沖洗清理,以防止焊渣、氧化皮等臟物流入閥門,影響閥門正常工作。
    3、閥前應設截止閥或軟密封閘閥,一般安裝在過濾器前,便于維修時切斷水源。為保證產品的正常維護和不間斷供水,應采用并聯安裝方式,此時減壓閥前后應設置截止閥。
    4、閥門前后如設置壓力表,壓力表與減壓閥門進口或出口端應保持5DN以上距離。出水端可設置軟接頭,便于安裝維修。
    5、可調式減壓閥Y416內部為精密組件,運輸及安裝過程中切不可用力摔打。減壓閥內部有橡膠材料,運輸、存放及安裝時均應遠離熾熱環境(如電器焊等),防止橡膠過早老化。
    6、可調式減壓閥Y416前應設截止閥,一般安裝在過濾器前,便于維修時切斷水源。為保證產品的正常維護和不間斷供水,應采用并聯安裝方式,此時減壓閥前后應設置截止閥。


        在減壓閥的運行過程中,發現減壓閥的壓力調節腔內部油液在連接套和閥體的連接處有外滲現象;在對減壓閥拆開維修過程中,發現連接套的連接螺紋上有凝固的緊固膠形成凹凸面,而且O型圈已經變形,形成泄漏通道,嚴重影響了連接套和閥體之間的密封性。與本文相關的論文:自力式煤氣調壓閥組

     
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